一线工人中的“爱迪生” ——全国劳模卢占保的创新故事

2017-12-23 07:45:28  阅读 132 次 评论 0 条

  37年前,18岁的卢占保参军,因表现出众,荣立三等功。1992年,他转业到活塞轴瓦公司。

  19日,记者走进活塞轴瓦公司活塞车间。忙碌的生产一线,随处可见“占保反冲法”、“占保探伤法”、“占保测量法”等以卢占保名字命名的改善创新成果

  加工活塞进油孔过程中,容易进铝屑。卢占保充分利用活塞油缸的本身结构,将切屑液的入油口输入改为出油口输入,这个细小的改变,从源头根除了该工序加工中产生的残屑,改善了活塞清洁度,为公司节支23.4万元。

  活塞热处理重熔后,采用自然散热法,废品率高达30%。卢占保步步追查,为重熔后的活塞“穿”上专用的“保温服”,再散热,无一废品,为公司年节支133.5万元。

  去年,湖北启动职工优秀技术创新成果评选,东风集团共有8项成果获奖,卢占保一人就占了6项。

  除了技术创新,在管理创新方面,卢占保也是“妙招”频频

  2003年,卢占保经员工投票竞聘成为活塞轴瓦公司活塞车间153班的班长。担任班长13年来,他坚持上班来得最早,下班走得最晚,累计加班加点近2万小时。在他的带动下,班组迟到早退现象没了。

  针对员工时常拿错零件、推诿扯皮的状况,他在班组推行“占保一元管理法”。员工按规定完成工作并被采纳合理建议,奖励一元钱;员工不按规定标准操作,以及生产上的错误被同事纠正,初犯者扣罚一元钱,再犯再扣,屡犯屡扣,直到改正为止。每个月进行排名,名次与奖金挂钩,第一名当选该月份的“员工之星”。一年之后,员工素质得到了较大提升,每道工序之间都能自觉相互纠错,逐渐实现了自主管理。

  卢占保还推行质量追溯管理、员工技能培训和通过QRQC快速反应制定对策等一系列改善活动,班组产量由上年日交检50多只,逐步提升至720只,产品交检一次性合格率提升39%,工程不良率从上年的10.34%下降到3.04%,单件成本由10.27元下降到5.55元。

  公司检查班班长杨咏梅说:“我们最喜欢检查卢班长的产品,合格率保持99.7%以上,从不用担心流失不良。”

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